斜管沉淀池改造设计原理及效果
随着水处理工艺的不断进步,新材料的不断开发,和人们环保意识的不断增强,污水和饮用水标准也在不断变化,而饮用水的出厂标准浊度从小于3NTU提高到了1NTU,这就给建于早年的传统水处理工艺水厂带来了巨大的挑战。因此,改造或改建工程势在必行。 沉淀是使泥水分离的过程,起决定作用的是沉淀设备,沉淀设备直接影响出水水质。传统斜管沉淀池由于占地面积小,沉淀效率高,对需要建设厂房保温的北方城市尤其适用.但斜管沉淀池的布水均匀性是决定其能否高效、稳定运行的关键。传统斜管沉淀他存在起端水流分配不均,局部出现短流现象.使絮体的稳定性受到影响,导致前期已经形成的絮体容易重新破碎成细小絮体。同时,传统斜管沉淀池耐冲击负荷不如平流式沉淀池。有研究证明,影响斜管沉淀池布水均匀性的主要参数为:长宽比,表面负荷,管径,布水区高度等。研究结果表明:长宽比和表面负荷影响度更大。随着长宽比的增加,沉淀池布水不均匀性增加,临界沉速逐渐增大,同时.临界沉速基本与表面负荷成正比关系,随着表面负荷的增加,斜管临界沉速与沉淀池平均临界沉速也逐渐加大,*终影响絮体的沉降效果和出水水质。 为使水流能均匀由絮凝池进人斜管沉淀池下部的配水区,通常采用穿孔花墙进行整流。与平流沉淀池相比,为了布水均匀,斜管沉淀池花墙开孔范围较小,往往造成过孔流速比平流沉淀池大,造成前期形成的矾花二次破碎,并且容易冲起配水孔底部沉积的死泥,造成出水浊度升高。有研究表明,如果沉淀池配水区起端水平流速过高,沉淀池出水水质对表面负荷及积泥深度的变化会很敏感,为了保证沉淀效果,配水区的起端水平流速宜控制在0.010-0.018m/s。为了解决上述问题,本次水厂改造中,在絮凝反应池满足了G值的前提下,在反应池出水端增加淹没堰,起到整流布水方式的作用,改造了传统斜管沉淀池的配水花墙,在过渡段末端隔墙上设置上疏下密配水孔,进一步均匀布水,使反应池形成的矾花较为密实且不容易破碎,增强沉淀效果。同时出水堰出水没有立即进人斜管沉淀池,而是先通过平流式整流段(占沉淀池总长的1/3)。增加的平流段增强了斜管沉淀池的抗冲击能力,进一步降低了水平流速,既能起到整流作用,又能降低斜管沉淀池内的上升流速,沉淀效果好,耐冲击负荷强。 为了减小水流在沉淀池末端发生短路水流。出水采用穿孔集水槽自由出流,以保证出水均匀。沉淀池底部设集泥斗,排泥采用大泥斗重力排泥,局部水流扰动少且不容易堵塞,滑泥角度大于小泥斗,滑泥彻底.排泥阀采用手电两用快开式排泥阀,故障率低,设备数量少、易维护、造价低。 通过长期的检测,结果显示:改造后的斜管沉淀工艺出水浊度比传统斜管沉淀池低4NTU以上.出水水质达到了设计预期,大幅降低了滤池过滤负荷,使得出厂水质能够满足新水质标准。有实测资料表明水的浊度与有机物的关系十分密切。在试运行期间,水厂对两组工艺沉淀池出水进行了有机物(TOC)检测,结果显示,改进后的斜管沉淀池对原水中有机物的去除效果优于传统沉淀池。传统斜管沉淀池出水TOC浓度平均值为2.03mg/L,平均去除率为32.6%;改进后斜管沉淀池出水TOC浓度平均值为1.85mg/L,平均去除率为39.67%,比传统斜管沉淀池TOC去除效果提高6.08%。未改造沉淀池出水浊度平均值为2.3NTU,改造后的沉淀池出水水质稳定,出水浊度平均在1.3NTU,降低了滤池负荷,改善了出厂水质,有力的证明了改进后斜管沉淀池具有更高的沉淀效率。
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